單段錘式破碎機在使用過程中,用戶發(fā)現(xiàn),一次停窯檢修時,對破碎機進行了檢查維修,更換了破碎機的飛輪;更換后試機,發(fā)現(xiàn)飛輪軸承溫度居高不下。對于單段錘式破碎機來說,正常開機時溫度不會超過65℃,這次試機不到20h,用測溫槍測出來的飛輪軸承溫度已達100℃以上。以下是可能導致故障的幾種原因分析,以及解決措施。
潤滑對軸承的疲勞壽命和摩擦、磨損、振動等有重要的影響。據(jù)統(tǒng)計,40%左右的軸承損壞都與潤滑不良有關。因此潤滑良好是保證軸承正常運轉的必要條件。通常造成軸承潤滑不良的因素主要有潤滑油脂不足、潤滑油脂內含有雜質或潤滑油脂質量有問題等。
本案例中當出現(xiàn)軸承溫度偏高后,檢修人員曾用煤油對軸承進行了清洗,更換了新的潤滑脂,并進行了試機和溫度記錄,發(fā)現(xiàn)轉子軸承溫升情況在軸承清洗前后沒有明顯變化,可以確定固定端軸承溫升異常與潤滑油脂質量及潤滑情況關系不大。
破碎機工作環(huán)境粉塵大,當部分細粉塵進入高速運轉的軸承座內,使軸承座內油脂變質,潤滑不良,繼而可使軸承出現(xiàn)磨損。軸承在磨損狀態(tài)下繼續(xù)運轉,由于摩擦力增大、熱量增加,從而會導致軸承溫度升高。
本次停機后檢查軸承,發(fā)現(xiàn)軸承座內潤滑油脂由于高溫已經流失大部分,軸承滾動體表面已有輕微擦傷,軸承外圈有發(fā)藍現(xiàn)象。測量軸承游隙,發(fā)現(xiàn)游隙偏小。軸承間隙過小時,由于油脂在間隙內剪力摩擦損失過大,也會引起軸承發(fā)熱;另間隙過小時,油量會減小,來不及帶走摩擦產生的熱量,從而進一步提高軸承的溫升。